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高壓往復泵由于結構與作業特色必然發生流量和壓力的脈動,從而降低了泵的吸人功能、縮短泵和管路的使用壽命,特別是在排出管路的管徑較小、管路較長、系統中沒有足夠大的背壓時,或許因慣性水頭過大而沖開泵閥造成實際流量大于理論流量的“過流量現象”。因此,為了改善往復泵的作業條件,盡或許削減不穩定現象對往復泵作業的影響,一般采用在泵上設備空氣室的辦法來削減流量和壓力的脈動。
高壓往復泵發生異常時的解決方案:
將燒壞的高壓水泵電機從設備上拆下來進行崩潰發現,電機內部有液體存在,很顯然,由于液體的存在使電機發生短路而引起發熱將電機燒壞。在崩潰過程中發現,電機在密封辦法上仍是比較完善的,它的前后軸為動密封(骨架油封),前后端蓋及接線盒蓋采納靜密封(密封橡膠),從理論上來講應該不會發生泄漏。但由于其作業環境惡劣,四周液物飛濺(大部分液體為霧狀),電機四周溫度時熱時冷,依據理想氣體狀態方程:PV=GRT式中
P———壓力
V———體積
G———氣體分量
R———常數
T———溫度
當溫度發生改變時,將引起壓力和氣體體積的改變,從而使電機表里發生壓力差,當內部壓力低于外部壓力時,電機四周的霧狀液體趁機進入電機內部,引起短路使電機發熱而燒壞。
解決辦法
采用前述動力氣體密封。所需首要元件、輔助件及其各自的作用:帶壓力調理的氣水過濾器,其作用為控制空氣壓力并對空氣進行過濾,去除壓縮空氣中的水分與雜質等以得到干凈的壓縮空氣;輸送氣體軟管,軟管應具有一定的耐壓能力,作為輸送壓縮空氣的通道;壓力表,用于調查壓力值;截止閥,相當于開關,用于接通和中止送氣;接頭為銜接氣體軟管等。其詳細銜接過程和作業過程比較簡略。
對原密封設備進行改進,采納動力氣體密封辦法后,通過近3年時刻的運轉,再未發生過電機燒壞的現象。經實踐查驗證實該辦法簡略可行,無污染、無磨損、成本低且壓縮空氣還可帶走部件內部作業過程中發生的熱量,起到了散熱的作用。它非常合適設備中的全封閉部件的密封,為相似的零部件的密封問題提供了很好的借鑒。